联峰科技电机维修车间将一台报废的卷扬机,改造成大型吸盘线圈绕型机,通过调试、检测、试用,完全达到正规厂家的标准,直接创造经济效益约12万元,减少人员成本一年约16.2万元。
据悉,电机修理车间建立初期,维保的设备设施严重缺乏,原来的线圈绕制全部靠人工来完成的,当时就是将模具安装在电动机的联轴器上,然后2个人用手转动联轴器、另外3个人负责绕线,刚开始感觉还行,随着线盘的增大,人员也要逐渐增多,否则难以完成,并且绕的紧度、拉力不均匀,不太符合线圈的标准,同时,由于手工操作速度慢,渐渐地满足不了电机修理的生产需求。身为电机修理车间主任、电机修理总工程师宋永彬,针对绕线工作出现的困难十分着急,如何改变绕线方法、增加绕线速度、减轻员工的劳动强度呢?他想只能靠设备才能解决,如果购买一台新的绕型机大约十几万呢?正当他苦思冥想的时候,一台旧的卷扬机脑海中一闪而过,让他有了创新的灵感,前几天无意中在炼铁项目发现一台报废的卷扬机,它的转速很慢应该符合绕线的要求,为此,请示领导后将旧的卷扬机拉到电机修理车间。

【报废的卷扬机】
电机修理面对得来的“宝贝”,宋永彬与张高平首先对卷扬机进行测绘,然后召集2名员工组成创新小组,开始对卷扬机进行“解剖”,拆掉卷扬机上的钢丝绳、卷筒,打开卷扬机齿轮箱体,压装取出旧齿轴,然后测量主轴、加工新主轴,再增加二套轴承座,加工轴承座上内外油盖四件,增加绕线所承受的重量,主轴上加工键槽,安装自己加工大型联轴器,焊接在钢结构框架上,一台“新的”吸盘线圈绕型机自制而成;

【创新改造的大型吸盘线圈绕型机】
经过通电、检测调试(包括抱闸调试),效果十分明显;一是操作只要2个人;一个启动开关、一个人绕线,二是拉力、进度均匀,且完全符合线圈的标准和要求;三是线圈绕型机60转/分钟,绕线的速度远远超过人工绕线,且超额满足生产需求。
联峰科技:陈伟
2018-9-9